美能达C0F32调整
发布时间: 2020-08-31
美能达乌鲁木齐复印机提供技术支持13999838455
通常情况下,手动调完所有值任然出COF32就不要在做AUTO,这是徒劳举动,只能是浪费时间,若做AUTO后出COF33,同样不要去手动调值大小,他们是两种表达方式,一个概念。这里告诉朋友如何更换载体方法,最重要的是把废粉回收器的废粉清干净,然后做AUTO,懒得清的朋友,要将回粉口暂时堵上,做完再恢复,相信许多留意的朋友都会发现,新装机的AUTO数值永远比后期单换载体数值小,原因就是这个,对于ATDC值与粉墨浓度值变化关系是许多朋友都是一头雾水,其实很简单的,随便说出你说出现在机器上显示一组值,就能知道增加或减少任意个单位ATDC值所对应的浓度值,前提是你不能报已出COF32的值,当你再次报一组数值时,已经可以知道载体已用多少印张了,前提是载体没有太多流失,本来机器出COF32代码只检测浓度值,超标就报错,与ATDC值没直接关系,但ATDC值大小会改变浓度值,所以也变的有关了,ATDC值变大,显示浓度值越小,(注,这个显示值变小并非真正浓度减小了,与实际T/C值不符,这里较难说明,打个比方,当新机做完AUTO,所得到的14%T/C,我们认为是标准的比例,即14%含粉量,当我们取走显影器里一部分均匀载体混合物时,我们知道显影器里t/C还是14%,但机器这时候不会认为是这个比例,他会显示14%以上的数值,)为了消COF32这个代码就只能将ATDC值调大,几乎所有机器出这个代码都是要调大数值的,若调小能消掉的,一定是人为造成的,因为载体不可能多出来,粉也不可能突然变少,要调大调小可以看显示值,19%,无商量,调大,先解决不出代码,然后在确定ATDC值,碰到已是高数值的ATDC值出COF32,千万不要做AUTO,要做一定要先堵住废粉口,不然就可能GAME OVER,建议手动调,一次调到最大,这样成功率高,不要分几次试,成功后复印全黑,若最大值还报错,不用急,后面教大家如何解决,做全黑后,看浓度值降到到13%,调小ATDC10个单位,继续走黑,一直走到ATDC值为155,浓度为14%,然后做AUTO,查看浓度值是否为14%左右,若超出1个单位数值,建议倒出载体过滤后重新倒入显影器,或查显影部位齿轮搅拌杆等,若数值稳定可以找ATDC下粉值,内部打印一张灰度表,看灰度阶梯是否合适,要求不高也可省去,
如何看灰度阶梯不用我多说了吧,但在打印前任需做一件事,先恢复所有与图像浓度有关的设置,包括ID与VG。当初的ATDC值对现在来说已没有任何意义,而现在的ATDC值却无法让机器AUTO来实现,没有人知道现在显影器里的真实含粉量,于是这张灰度等级表变得尤为重要,要想得到现在ATDC值是个耐心的调试过程,前面所停留155ATDC只是个假象值,现在所需做的事是不断保持在14含粉量下所打印出完美的灰度等级表,太淡的话增加一点atdc值,反之减少,等得到是一张标准的灰度等级表,现在的ATDC值基本就是准确的下粉值了,但由于个人因数评定灰度表可能带来差异,于是追求更完美的体现可以进入下部调整,重新调整atdc值一个上限值与下线值,让浓度显示出180 及110,做这步要非常小心,各打印一张灰度表,对比下,若两张完全一样,恭喜了,前面的ATDC值就是完美的下粉值,若有偏差自己琢磨调吧,由于人眼对图像浓度对比非常挑剔,不同的人用这个方式调就只有一个结果,说实话,美能达是一款变种机器,她是双组粉机型,但她却采用佳能开发跳跃方式显影,跳跃显影粉墨配比需要极其稳定,在佳能机器上是定比,无奈美能达只能设定了一个上限与下限,同时还需要根据浓度值来变化ID与VG参数来保持图像的浓度稳定。
当ATDC值已调到极限,任然出COF32代码或做AUTO出COF33的,可以进行以下步骤,先做一次AUTO,若已做过就不必做了,(注意先把废粉清干净,并将管道中也清干净,可用手转齿轮方式排出,免得废粉再次进入显影器)然后取出显影器并打开,视觉检查载体高度,若墨粉高于搅拌干,可将其表面载体倒掉一点,使其载体高度与搅拌干中心杆持平,从新上机,最大ATDC值下看能否通过,一般情况下就可以恢复,若还不行,进行人工摇晃显影器20次,注意是水平摇晃,最后走黑板,然后调整ATDC正确的下粉值,前面已说过了,若原先载体高度已在搅拌干中心以下,说明此机载体就已经缺失,建议换载体,难道不换载体就不能解决COF32了吗?机器是人做出来的,只要知道工作原理,就好办,拆下墨粉浓度传感器,打开传感器外壳,里面有个突出的电感线圈,线圈里有个铁氧体磁芯,旋转这个螺纹磁芯2圈,哈哈解决了,不要忘记再调回来哦,刚才是用调整传感器灵敏度来间接扩大ATDC值的范围来达到目的,实际上这样维修太麻烦,那么还有其他更简单方法吗,有,就一分钟全搞定,老师说过懒人都很聪明,我就是这样的懒,所以我做了固定值模拟这个粉墨浓度,不管显影器浓度值是多少,都通吃,这个传感器共4个引脚,一个电源脚+24V 一个接地,一个输入控制 一个输出控制,用2个电阻分压下得到5V左右接到输出脚上,就OK了,找个 接插件,需要用的时候,显影器那个拔下,插上这个自己做的,爽吧!科技无国界,技术不保留,前段时间密码忘了,所以让朋友久等了......
几个小技巧给大家分享
1)充电容易脏,在充电架背后贴上透明胶,可以延长3个月的保养
2)侧密封片坏了,可以用损坏的定影膜代替,用厚的海绵胶+新机拆下的封带,一级棒
3)搅拌干轴套坏了可以上下翻身做应急处理,
4)调磁辊载体厚度目测,黑黑的磁辊上泛着亮点,这个亮点就是磁辊本色
5)视觉载体性能评估,看磁辊上载体竖起的那部分,竖的越高越好,垂直看就像看剃短头发的头皮,这个部位载体与 亮点分的很清晰,浑浊说明载体性能不佳,更具体的没法描述了,靠你悟性了
6)30万间隙哪里有,我这有,不忽悠人,好东西就是好东西,每只10元,让你体验一下,原装的间隙轮是多么的烂,市场上无论是否有轴承材质都是塑料的,这与高分子材料车制出来的根本无法比,需要的与本人联系,批发的别来,联系电话13606208932,同行有需要技术帮助的也可打电话,仅限工作时间
c0f32解决:清废粉,换载体,作F8,不能装粉,然后看数值,若高跑黑板;若低强制加粉,然后再作F8就可以了
C0F32——出现的原因从原理来上分析呢有以下几点:
1、载体没有初始化(新机安装的时候出现代码)
2、漏铁粉,耗材老化,显影磁辊两端的密封片破损,造成碳粉相对来说高也会跳这个代码,出现的较多;
3、据说由于该复印机使用碳粉回收系统,所以会在一种情况下突然出现该代码,就是机器刚刚自动补粉完毕,机器碳粉浓度达到标准的14%,这是突然有一块回收回来的粉加入显影仓,使浓度超出上限19%,跳代码,这种情况很普遍!
4、ATDC损坏或者连线接触不良,这种情况也有但是不多;
5、C板异常(这种几乎没有发生),肯定还有其他原因,这里就不讨论了,因为我没遇到过:
根据出现的原因,如何来判断和解决呢?
1、一定要先把粉瓶拿出来,进入维修模式的第四项的第一项,看碳粉浓度的数值,如果超过190,则说明碳粉浓度过高(80%是碳粉浓度高),
2、进入维修模式的第二项的倒数第二项(ATDC增益)人为的跳高5-10格,关机再开机一般代码就不会出现了,但是这时粉仓里的粉没有少!!只不过是欺骗机器不要跳代码而已!
3、开始复印全黑!一般复印10张左右,
4、进入维修模式看第四项的第一项,这时候这个值肯定低了很多!这时候到第二项的倒数第二项把原来跳高的数值向下降,逐步恢复原来的值,
5、如果又跳代码就从新跳高然后复印全黑(5张左右),直道第四项的第一项到140左右,第二项的倒数第二项到原来的值,复印效果正常,这几个条件都满足,就说明已经好了!放入粉瓶,工作结束
把ATDC值向下降到145左右